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電焊車間焊煙除塵器改造
電焊車間焊煙除塵器改造

電焊車間焊煙除塵器改造

簡單說明:
本項目針對通風系統(tǒng),在車間內(nèi)設置送風系統(tǒng),在地面高度2m處設置送風口。6-8米處設置回風管道和回風口,將除塵器設置在廠房外,受污染的空氣經(jīng)風管通到外部除塵器進行處理,并設置15米高的煙囪。焊煙除塵器工作原理為內(nèi)部高壓風機在吸風管罩口處形成負壓區(qū)域,焊接煙塵在負壓的作用下由吸氣臂進入焊煙除塵器主體,進風口處阻火器...

電焊車間焊煙除塵器改造 詳細說明
焊煙除塵器
整體通風置換除塵
 
本項目針對通風系統(tǒng),在車間內(nèi)設置送風系統(tǒng),在地面高度2m處設置送風口。6-8米處設置回風管道和回風口,將除塵器設置在廠房外,受污染的空氣經(jīng)風管通到外部除塵器進行處理,并設置15米高的煙囪。焊煙除塵器工作原理為內(nèi)部高壓風機在吸風管罩口處形成負壓區(qū)域,焊接煙塵在負壓的作用下由吸氣臂進入焊煙除塵器主體,進風口處阻火器阻留焊接火花,煙塵氣體進入焊煙除塵器主體凈化室,高效過濾芯將微小煙霧粉塵顆粒過濾在焊煙除塵器過濾室,凈化的空氣純度可達到國家要求的室內(nèi)氣體排放標準。
 
整體廠房通風除塵系統(tǒng)由回風系統(tǒng)、組合式除塵系統(tǒng)、送風系統(tǒng)組成,其中組合式除塵系統(tǒng)由回風段、高效過濾段、回風機段、排風段、新風調(diào)節(jié)段、初效過濾段、制冷/熱段(選配)、送風機段和出風段組成。處理后空氣可以通過15m煙囪高空排放,也可以在初效過濾段增加活性碳過濾,以去除焊接煙塵中的NO,O3等氣體異味,重新送風段,通過送風管道送入車間,風機風量28萬m3/h。除塵系統(tǒng)中可以選擇設置空調(diào)系統(tǒng),調(diào)節(jié)焊接車間內(nèi)冬季和夏季的溫度。除塵系統(tǒng)預算安裝費560萬元(含空調(diào)786萬元),年運行成本150萬元(含空調(diào)250萬元)。
 
該方案優(yōu)點可以使4m以下的空氣PM2.5控制在250μg/m3以內(nèi),系統(tǒng)可以增加空調(diào)系統(tǒng),在冬季和夏季可以調(diào)節(jié)焊接車間內(nèi)的溫度,改善作業(yè)條件?;仫L經(jīng)過高效過濾和活性碳過濾后,將潔凈空氣重新送入焊接車間,起到節(jié)能作用。春秋季可以改用全新風系統(tǒng),減少活性碳的消耗。缺點是一次性投資成本高,能耗大,每年的運行費用高。4米以上的空氣PM2.5濃度較高,但不在人體的呼吸帶,不影響焊接車間內(nèi)人員的呼吸。
按照現(xiàn)有8 條焊接生產(chǎn)線的布局, 以及新增3 條焊接生產(chǎn)線的布局, 背靠背的焊接線合并成一個隔斷, 將11 條焊接線分隔成8 個隔間。隔斷除塵系統(tǒng)預算安裝費600 萬元, 運行成本65 萬元。
 
該方案的優(yōu)點:每年的運行成本低, 金屬過濾網(wǎng)可重復使用。缺點:一次性投入成本高, 金屬過濾網(wǎng)的過濾效率低, 雖然能滿足《大氣污染物綜合排放標準》( DB31 / 933 - 2015 ) 標準中20mg /m3 濃度標準, 但隨著環(huán)保排放標準的日趨嚴格, 今后改造成本高。如直接選用高效過濾模塊, 則系統(tǒng)壓差將增大, 需要選用功率更高的風機, 則一次性投資成本將進一步增加, 每年需更換過濾模塊, 運行成本也將增加。
點源除塵
 
點源除塵是在距離焊接煙塵產(chǎn)生點周邊一定距離設置吸塵罩口, 將產(chǎn)生的焊接煙塵在源頭吸掉。相比整體除塵和隔斷除塵通過空氣置換的治理方式, 點源除塵屬于源頭治理, 除塵系統(tǒng)使用的風量小, 能耗低的優(yōu)點。點源除塵系統(tǒng)在每個焊接工位設置萬向吸氣臂,吸氣臂連通除塵管道, 管道末端設置除塵器, 焊接煙塵經(jīng)高效濾筒過濾后, 通過排放總管進行高空排放。也可以在除塵器尾端增加活性碳除去異味, 經(jīng)過濾的空氣在室內(nèi)排放。
 焊煙除塵器
萬向吸氣臂罩口30cm 處截面捕捉風速為0 .5m/ s ,吸氣臂管徑DN160mm , 管內(nèi)風速設計為12 - 15m / s , 單個萬向吸氣臂的設計吸塵風量為1200m3 / h 。新增3 條線的吸氣臂共16 條, 設計余量10% , 除塵系統(tǒng)設計風量Q= 16*1200*1 . 1 = 21120m3 / h 。
 
風量Q1 = 22000m3 / h , 系統(tǒng)全壓:3150Pa ; 按照風機的性能曲線, 選用功率30kW , 的變頻電機。除塵器選型Donaldson DFO3 - 24 , 由于引入焊接機器人替代人工焊接已提上議事日程, 因焊接機器人自帶除塵系統(tǒng), 因此原有的8 條焊接線使用的5 套除塵系統(tǒng)繼續(xù)沿用。因原有的5 套除塵系統(tǒng)的管路設計問題, 部分管路連接方式采用T 形連接。
根據(jù)現(xiàn)場測算管內(nèi)風速, 目前本套除塵系統(tǒng)實際使用風量為:8000m3 / h , 其中7 條吸氣臂管內(nèi)風速低于有效除塵要求12m / s 的管內(nèi)風速。風量不足, 及管內(nèi)風速完全達不到設計所需及平衡要求, 管路系統(tǒng)設計不合理, 大部分三通斜插口均為直插, 導致系統(tǒng)阻力增大。
 
因此將原有管路重新設計, 萬向吸氣臂接口與支管的斜插口三通改為30 ° ~ 45 ° 斜插口三通; 管道彎頭使用2D , 管道系統(tǒng)嚴格按照使用風量進行變徑優(yōu)化設計如下圖2 所示。
 
經(jīng)除塵器除塵之后, 匯入總管, 總管尾端設置一臺大功率風機, 在車間中部設置鋼結(jié)構(gòu)平臺和15 米煙囪。受污染空氣經(jīng)除塵器除塵后, 匯入總管后, 通過總管尾端的風機和煙囪高空排放。
 
預算安裝費160 萬元, 運行成本100 萬元。該方案的優(yōu)點是安裝成本低, 能耗小。缺點:吸氣臂屬于被動除塵, 需要焊工進行手動調(diào)節(jié), 影響到焊工的作業(yè)效率。
經(jīng)過方案討論和對比, 并考慮到今后會引入機器人焊接系統(tǒng), 因此本次改造采用點源除塵的方式。并與啟脈協(xié)商確定了施工方案、驗收標準, 簽訂了項目改造合同。
 
對于廠房焊煙除塵系統(tǒng)設計方案來說可以根據(jù)具體情況設置除塵系統(tǒng)的變頻設計, 因為每套除塵系統(tǒng)涉及到較多的操作工位, 多數(shù)工作條件下并沒有一直同時使用, 為了節(jié)省系統(tǒng)的能源損耗, 可以根據(jù)實際情況設計變頻控制系統(tǒng), 包括電控風閥控制按鈕、電控風閥、西門子變頻器以及系統(tǒng)控制柜、西門子變頻電機等。電控風閥開啟和關(guān)??膳c操作相關(guān)設備控制聯(lián)動, 取信號點, 開機電動風閥即開啟, 信號傳送至變頻器, 變頻器計算后信號輸出至變頻電機調(diào)控所需要的吸塵風量。
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